一、12404工作面概况及事故经过
12404综采工作面所在煤层为1-2煤,位于补连塔井田四盘区。工作面顺槽底板最高标高为+1080m,最低标高为+1060.85m;地表最高标高为+1320.9m,最低标高为+1247.5m。走向长度3622m,倾斜长度311m,12404工作面目前回采区间基岩厚度约220m,松散层厚度约15m,顶板为泥岩,层理极为发育,胶结差,回采过程中频繁出现漏矸、冒落现象。
7月23日早班10时工作面推进至3194m,当煤机割煤到机尾时, 150#-172#顶板局部垮落,13时工作面刮板链被石头卡断,停机处理刮板链,15:40分处理完毕。7月23日中班接班开机生产时,跟班队长王井山发现机尾顶板极为破碎时,决定先在机尾连续加刀,以便接住顶板。第一次进机尾时,拉架时机尾顶板又出现了大面积冒落;第二次进机尾时,再次发生了大面积垮落,且冒落高度1.5-2.2m左右,梁端距1.3-2.0m左右(伸缩梁伸出后)。在150-159架冒落区距1-2煤煤层顶板1.5-1.7m处存在厚度0.3-0.4m的煤炭夹层。当即王队汇报队长及矿领导,必须采取措施处理。由于顶板冒落范围大且岩层稳定性差,为了防止漏冒区进一步扩大,经研究决定于7月23日中班立即组织所需物料及相关设备,24日夜班00:00时开始对顶板漏冒区采取锚索及注射马丽散方式进行加强支护,至24日18:40分共计注施工马利散注浆孔14个注射马利散16吨,施工锚索22套,顶板及煤帮基本加固完毕。19时开始开机生产,在机头段割煤准备把工作面调平后在机尾连续进刀以接住顶板。但至23时割煤两刀时发现煤机左摇臂存在问题,随即组织技术人员及服务工程师进行检查,25日00:30分汇报设备管理中心及总调度室。
二、12404工作面冒顶原因分析
冒落的主要原因一是12404工作面目前回采区间基岩厚度约220m,松散层厚度约15m,直接顶为泥岩层理极为发育,局部胶结,不稳定,存在煤岩互层,回采过程中顶板极难控制,周期来压时显现明显,造成顶板冒落。二是12404工作面支架连续直搬三个综采工作面(12402-2面、12403-2、12404工作面),总过煤量约1600万吨,未进行相修、大修,支架各级油缸(一二级护帮板油缸、提底油缸)、结构件(一二级护帮板)、液管以及立柱损坏量较大,且配件到货不及时,导致支架存在问题较多。三是404回顺顶煤厚,13联巷位置对应处顶煤厚1.8米,正常情况下过渡架为15架,但由于机尾受二次采动影响,顶煤留设难度大,易冒落,造成采高较大。
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